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        某鋼渣微粉廠螺旋計量秤問題分析及解決

        2020-10-14

          據悉,某鋼渣微粉廠所用螺旋計量秤運行期間,發生了配料誤差大、不穩定的狀況,嚴重影響了微粉產品的質量,造成了產品的不合格,對此,技術人員對該計量秤進行了改進,具體的原因分析及改進措施如下:

          一、原因分析:

          (1)進料問題。由于配料是從80t配料罐自由垂直落入1#螺旋配料秤體入口,有時物料塌落造成進料口堵塞下料不暢,此時給料機控制器檢測到物料重量低于給定值,給料機控制器發出加速信號,電機加速運轉;下料均衡時,給料機控制器檢測到物料重量等于給定值,給料控制儀表發出減速信號,電機減速運行。這樣來回頻繁加減速,是引起物料給定誤差的一個原因。

          (2)傳感器裝設問題。1#螺旋計量秤有1只傳感器懸吊在出口,進料端由機械可轉動機構固定,裝設1只重量傳感器不能周全、準確地檢測出實際重量,正常配料設定值為1.9 th,檢測反饋實際值1.19th,傳感器沒有整體檢測到實際料重,是產生誤差的另一個原因。

          (3)給料機控制器設置問題。給料機控制器的PID設置存在問題,沒有考慮到物料沖擊引起不穩定,給料控制儀表微積分參數設置過小,反應過快、時間過短,也是產生誤差的原因。

          二、改造措施:

          (1)把測速傳感器改裝在2#螺旋計量秤體電機端部風罩上。

          (2)把吊鉤重量傳感器改裝在2#螺旋秤體上并且增加2只吊鉤傳感器。3只吊鉤傳感器把2螺旋秤體懸空吊起,2#秤體整體由吊鉤傳感器支撐,解決了單支吊鉤傳感器的缺點;由于2#螺旋秤沒有受到添加物料的沖擊運行穩定,吊鉤秤重量傳感器測量信號也穩定。因此采集2#螺旋秤的測速信號,吊鉤重量傳感器信號,輸入到給料機控制器的信號相當穩定、真實,再由給料機控制器控制1#螺旋體電機變頻器控制電機轉速,實現穩定、真實的給料量控制。

          (3)給料機控制器重新設置,考慮到開機后添加物料通過1#螺旋體后進入2#螺旋體有一個時間差和物料塌落造成螺旋計量秤的螺旋體受到堵塞,因此重新設置給料機控制器部分參數,在儀表控制部分,把快速控制改為中速控制、把PID設置的時間從1s改為4s。

          (4)電氣連接。3只吊鉤重量傳感器輸出線并聯(給料機控制器允許8只重量傳感器信號并聯接入)接到屏蔽雙絞線上,再接到給料機控制器的重量傳感器信號輸入端;測速傳感器接到屏蔽雙絞線上,再接到給料機控制器的測速傳感器信號輸入端。其他接線不變動。

          三、改進成果:

          該廠對螺旋計量秤改造以后,經過生產實踐,微粉經檢驗部門檢測均合格,設備運行過程中配料比較穩定、沒有大的波動,符合了微粉配料的質量誤差<5%的要求。

        除鐵設備適于碼頭大型輸送設備的一些要求

        電子皮帶秤是這樣安裝的

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